廢硫酸回用係統簡介(冷凝結晶法)
一、不(bú)鏽鋼退火酸洗工序主要用(yòng)到硫酸、硝酸、氫(qīng)氟酸。在實際生產過(guò)程中,當硫酸使用一段時間(jiān)後,由於硫酸槽中(zhōng)鐵離子(zǐ)濃度上升,此時盡管酸(suān)槽中(zhōng)硫酸濃度高達 150-200g/L,但此時的酸(suān)已經不能將不鏽(xiù)鋼表麵的氧化物(主要是三氧化二鐵)和(hé)鐵單質洗下來,因為此(cǐ)時(shí)硫(liú)酸槽中的鐵離子濃度很高,抑製(zhì)了不鏽鋼帶表麵的單質鐵及三氧化二鐵和氫離子(zǐ)反應生成鐵離子、氫氣和水的反應。此時必須將酸槽中的酸放掉一部分並(bìng)重(chóng)新加入新的硫酸方可繼續維持(chí)正常生產。主要(yào)原因是酸槽中鐵離子濃度太高,抑製了除鏽反應向正方向進行,此時如果將廢酸中的鐵(tiě)離子濃度降下來,除(chú)鏽反應可以繼續向正(zhèng)方向進行,酸槽中的酸仍然可以繼續使用。
二、佛山市草莓视频成人app免费機電(diàn)有限公司與(yǔ)科研院校共同(tóng)研發的新(xīn)一代冷凝結晶工藝及(jí)工業(yè)化應用徹底解決了上述問題。該工藝(yì)采用純物理方法處理廢硫酸。通過冷凝結晶使廢硫(liú)酸中的 2 價鐵離子以七水(shuǐ)硫酸亞鐵的形(xíng)式從廢酸中析出,冷凝結晶(jīng)後廢硫酸中鐵離子(Fe2+ +Fe3+)
總含量從原來的(de) 60g/L,降到了 15g/L 左右。鐵離子去除率高達 70-75%, 處理後的硫酸廢酸達到可循環使用的標(biāo)準(zhǔn),故可以無限次回用。從此不再有硫酸廢酸產生。冷凝法生產的七水硫酸亞鐵可以作為化工產品或者水處理劑出售、回收的硫酸可以直接返回車間使用。
三、該工藝具有以下技(jì)術優勢:
1、 運行費用低,運作成本低。不(bú)添加任何助劑。處理每噸廢酸僅耗電 60 度,加上值守人工費用 10 元/噸,總處理成(chéng)本約 60 元/噸(電費均(jun1)價 0.8 元/度);
2、設備使用壽命長,因采用冷凍結晶工藝有別於加熱(rè)減壓蒸餾工(gōng)藝(yì),設備使用壽命長,運作安全可(kě)靠,維護成本低。
3、處理後的廢酸全(quán)部回用,不需要用石灰中和,也沒用(yòng)廢水外排。
4、結晶出來的七水硫(liú)酸亞鐵(FeSO4.7H2O)可以(yǐ)加到高(gāo)爐(lú)中一起燒掉。
5、每噸廢酸結晶後剩餘回用酸液體 750 公斤左(FeSO4.7H2O 晶體約 250 公(gōng)斤),整個係 統處於虧水運行狀態,方便(biàn)係統加水加(jiā)酸。
6、該係統(tǒng)安全係數高,自動化程度(dù)高(gāo),PLC 全自動(dòng)化(huà)控製,多重安(ān)全保障(zhàng);
四、具體工藝路(lù)線如下:
廢(fèi)硫酸→廢酸存儲罐靜置沉澱→存儲罐中上層清液加壓過濾(lǜ)→耐(nài)酸冷凝釜(將廢酸液冷凝至零下﹣5 至 5°C)→固液分(fèn)離機→可回用廢酸→廢(fèi)酸(suān)儲罐→酸槽回用。
↓
七水硫酸亞鐵晶體→裝袋打包→出售(或高爐(lú)焚(fén)燒)
五、石灰中和法成本分析(以排酸硫(liú)酸濃度 150/L,鐵離(lí)子濃度 60g/L 計算)
1、H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4.2H2O
中和每立方廢酸中硫(liú)酸需石灰:150X56/98=86 公斤石灰,產生二水石膏酸泥:172X150/98=263 公斤
2、FeSO4+ Ca(OH)2=CaSO4 +Fe(OH)2
中和每立方(fāng)廢酸中鐵離子(含 2 價及 3 價)需石灰:60 公斤,
產生二水石膏酸(suān)泥:172X60/56=184 公(gōng)斤
產生氫氧化(huà)鐵酸(suān)泥沉澱:107X60/56=115 公斤
3、廢硫酸比重約 1400g/L,處理每噸廢酸(suān)(以硫酸濃度 150/L,鐵離子濃(nóng)度 60g/L 計算)需生
石灰(CaO):(86+60)/1.4X0.9=116 公斤,產生廢(fèi)酸泥(263+184+115)/1.4X0.8=500 公斤,高爐(lú)焚(fén)燒處理費(fèi)用 500 元,中和(hé)法處理每噸廢酸需:116X0.6+500=570 元
六、處理每噸廢硫酸冷凝結晶法費用比石灰中和法節省:570-60-250(七水硫酸亞鐵(tiě)處(chù)理費
用)+107X0.3(節約硫酸) =292 元/噸(dūn) 備注:中和法所產生的廢水處理費用未計算在內。