廢硫(liú)酸(suān)回用係統簡介(冷(lěng)凝(níng)結晶(jīng)法)
一、不(bú)鏽鋼退火酸(suān)洗工(gōng)序主要用到硫酸、硝酸、氫氟酸。在實際生產過程中,當硫酸使用一(yī)段時間後,由於(yú)硫酸槽中(zhōng)鐵離(lí)子濃度上升,此時盡管酸槽中硫酸(suān)濃度高達 150-200g/L,但此(cǐ)時的酸已經不能(néng)將不鏽鋼表麵的氧化物(主要是三氧化二鐵)和鐵(tiě)單(dān)質洗下來,因為此時硫酸槽中的鐵離子濃度很(hěn)高,抑製了不鏽鋼(gāng)帶表(biǎo)麵的單質鐵及三氧化二鐵和氫離(lí)子反(fǎn)應(yīng)生成鐵離子、氫氣和水的反應。此時必須將酸槽中的酸放掉一部分並重新加(jiā)入新的硫(liú)酸方可(kě)繼續維持正常生產。主要原因是酸槽中鐵離子濃度太高,抑(yì)製了除鏽反應向正方向進行,此時如果將廢酸中的鐵離子(zǐ)濃(nóng)度降下來,除鏽反應可以繼續向正方向進行,酸槽中的酸仍然可以繼續使用(yòng)。
二、佛山市草莓视频成人app免费機電有限公司與科研院校共同研(yán)發的新一(yī)代冷凝結晶工(gōng)藝(yì)及工業化應用徹底解決了上(shàng)述問(wèn)題。該工藝采用純物理(lǐ)方法處理廢硫酸。通過冷凝結晶使廢硫酸中的 2 價鐵離子以七水(shuǐ)硫酸亞鐵的形式從廢酸中析出,冷凝結晶後廢硫酸中鐵離子(Fe2+ +Fe3+)
總含量從原來的 60g/L,降(jiàng)到了(le) 15g/L 左右。鐵離子去除率高達 70-75%, 處理後的硫酸廢酸達到可循環使用(yòng)的標準,故可以無限次回用。從(cóng)此不再有硫酸廢酸產生。冷凝法生產的七水硫酸(suān)亞鐵可以(yǐ)作為化工產品或者水(shuǐ)處理(lǐ)劑出售、回收的硫酸(suān)可以直接返回車間使用。
三、該工藝具有以下技術優勢:
1、 運行費用低,運作成本低。不添加任何助劑。處理每(měi)噸廢酸僅(jǐn)耗電 60 度,加上值守人工費用 10 元/噸,總處理成(chéng)本(běn)約(yuē) 60 元/噸(電費均價 0.8 元/度);
2、設備使用壽命長,因采用冷凍結晶工藝有別(bié)於加熱減壓蒸(zhēng)餾工藝,設備使用壽命長(zhǎng),運作安全可靠,維護成本低。
3、處(chù)理後的廢酸全(quán)部回用,不(bú)需要用石(shí)灰中和,也沒用廢水外排。
4、結晶出來的七水硫酸亞鐵(FeSO4.7H2O)可以加到高爐中一起燒掉。
5、每噸廢酸結晶後剩餘回(huí)用酸液體(tǐ) 750 公斤左(FeSO4.7H2O 晶體約 250 公斤),整個係 統處於虧水運行狀態,方(fāng)便係統加水加酸。
6、該係統安全(quán)係數高,自動化程度高(gāo),PLC 全自動化控製,多重安全保障;
四、具體工藝路線如下:
廢硫酸→廢酸存儲罐靜(jìng)置沉澱→存儲罐中上層清液加壓過濾→耐酸冷凝釜(將廢酸(suān)液冷凝至零下﹣5 至 5°C)→固液分離(lí)機→可回(huí)用廢酸→廢酸儲罐→酸(suān)槽回用。
↓
七水硫酸亞鐵晶體→裝袋打包→出售(或高爐焚燒)
五、石灰中和法成本分析(xī)(以排酸硫酸濃度 150/L,鐵離子濃度(dù) 60g/L 計算)
1、H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4.2H2O
中和每立方廢(fèi)酸中硫酸需石灰(huī):150X56/98=86 公斤石灰,產生二水石膏酸泥:172X150/98=263 公斤(jīn)
2、FeSO4+ Ca(OH)2=CaSO4 +Fe(OH)2
中和每立方廢酸中鐵離子(zǐ)(含 2 價及 3 價)需石灰:60 公斤(jīn),
產生二水石膏酸泥:172X60/56=184 公斤
產生氫氧化鐵酸泥沉澱:107X60/56=115 公斤
3、廢硫酸比重約 1400g/L,處理每噸廢酸(suān)(以硫酸濃度 150/L,鐵離(lí)子濃度 60g/L 計算)需生(shēng)
石灰(CaO):(86+60)/1.4X0.9=116 公斤,產生廢(fèi)酸泥(263+184+115)/1.4X0.8=500 公斤,高爐焚燒(shāo)處理費用 500 元,中和法(fǎ)處理每噸廢酸需:116X0.6+500=570 元
六、處理每噸廢硫酸冷凝結晶法費用(yòng)比石灰中和法節省(shěng):570-60-250(七水硫酸亞鐵處理費
用)+107X0.3(節約硫酸) =292 元/噸 備注:中和法所產生(shēng)的廢水處理費用未計算在內。